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陕投电力运营公司:解锁生产一线的创新密码

更新时间:2025-04-27 13:45:00

阳春四月,万物竞秀。走进陕投电力运营渭河项目生产现场,一场如火如荼的等级检修“战役”正全面铺开,项目部全员出动,各专业火力全开,各班组也纷纷使出浑身解数,亮出压箱底的“硬核神器”参战,这既是一场时间与速度的冲刺赛跑,也是一次等级检修与职工创新实践的“双向奔赴”。

螺栓紧固“神车”

“这是啥秘密武器?看起来很硬核啊!”4月15日,#6炉丁磨煤机钢甲更换现场,制粉班技术员刘晨推出一台两个车轮中间装根铁管,怪模怪样的“家伙”,边上的焊工就好奇地围上来打趣。“这是我们的独门‘暗器’,螺栓紧固‘神车’。”“这个能松紧螺栓?”焊工头摇得像拨浪鼓,死活不信。

固定钢管轴、安装气动扳手、调试设备……一切准备工作就绪,一名青工稳定着车架,刘晨按动气源按钮,扳手立刻快速转动起来,30秒不到,一根螺栓就“乖乖”地从“窝”里退出来。“神,这个神器真神!”焊工冲刘晨直竖大拇指!

“这款车虽结构简单,但设计精巧、操作简便,凝聚着班组全员的心血。”班长侯梦拓介绍。2024年,班员利用工作之余,梳理思路、编制图纸、制作样机;后期的实践阶段,大家挑灯夜战,反复实验,螺栓采用柔性连接,最大限度增大了扳手的活动范围;杠杆采用轴销连接,完美解决了螺母精准对位的难题。

“工作效率提高了2~3倍,且所用耗材,大到车架、钢管,小到轴承、螺栓,均为废旧材料。”刘晨自豪地说。

汽泵芯包抽取“神器”

“以前需要三天的泵体芯包抽取工作,现在不到一天就搞定,这个工具真牛!”4月16日,#6机给水泵大修现场,转机班青工许亮兴奋地说。

给水泵是火力发电厂汽水循环的重要设备。以往大修,泵体芯包抽穿,倒换吊绳、解体、组装……需检修、起重、行车等多工种交替进行,费工费时,一度让班组很“头疼”。

2024年9月,转机班成立攻关小组,组织大家开动脑筋、集思广益,反复探讨方案;结合行车挂点布局、钢丝绳捆绑方式、吊运安全通道等因素,经过5个月攻关,制作出一款泵体芯包抽取工具。

今年3月,泵体芯包抽取机在#5机大修中一登场,便大显神威,千斤顶支撑、倒链提拉、吊绳切换……,以前五个人配合的工作,现在仅两人即可轻松完成,班员为此工具形象地取名“二人抬”。

针对泵体驱动、非驱动端差异,小组“量体裁衣”,制作出两款专用工具;为防止泵轴碰磨,组员们又“贴心”地在轴端加装了专用护套。“近日#6机B修中,我们又再接再厉,对样机不断进行‘升级’。”技术员叶枫说。

冷油器清扫“神锅”

“蒸煮时间要按照方案,严格控制在48小时。”4月17日,走进#6机零米,一座高5米,直径3米的圆柱状容器赫然耸立,上端蒸汽弥漫,主机班班长詹泾永正向班员交代。

“这是我们发明的冷油器清扫‘神锅’,铜管架从壳体吊出后,投入磷酸三钠溶液,经蒸煮酸洗,焕然一新,算是彻底洗了一次热水澡。”汽机主机班维护的28台冷油器服役均已达30年,日常维护平均每半个月要清扫一台,如何提高冷油器的清扫效果,成了摆在班组面前的一道难题。

2024年,QC小组以此为课题,运用调查表,绘制柏拉图,找到问题症结:传统的冷油器清扫,仅对铜管内壁进行清理,造成外壁附着大量油泥及污垢,严重影响了冷却效果。针对此问题,小组制作出清扫专用容器,通过对铜管内外壁进行全面清扫,使冷油器的工作周期由3个月延长至6个月。

近期#5机D修中,班组又对容器结构进行了优化,完善了清扫方案,磷酸三钠浓度控制在3%~5%、温度设定在60%~70℃,主机油温由2024年平均45℃降至38℃,清扫效果明显。

“这两年,渭河项目部以‘匠心文化’为指引,以‘五小’、QC活动为载体,激发职工积极参与创新活动,让一项项小发明、小创造成为职工的助手,让生产现场变得更智慧更聪明。”谈到近年来职工创新活动的成效,项目部经理喻继峰有感而发。(陕西能源电力运营公司供稿)

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